6月17日
,撫順石化80萬噸/年乙烯裝置6號裂解爐成功實現單爐膛在線燒焦後穩定運行12天
,裂解爐各項參數正常平穩
。該項技術的成功應用
,實現了一台裂解爐的兩爐膛一個運行
、一個退料燒焦的“半台爐在線燒焦”技術突破
,可延長裂解爐運行周期
、減少能耗
、提高裝置負荷
。
燒焦是乙烯裝置裂解爐日常維護和管理的一項重要內容
,目的是清除爐管內部焦炭
,降低裝置能耗
,避免爐管堵塞
。撫順石化80萬噸/年乙烯裝置的8台裂解爐采用雙輻射段
,即每個裂解爐均有A
、B兩個爐膛共用一個對流段
。
6月初該公司發現6號裂解爐A爐膛有爐管發亮需燒焦
,但B爐膛未達燒焦周期
,為保證裝置滿負荷生產
、降低能耗
,決定對6號裂解爐實施A爐膛退油燒焦B 爐膛保持正常生產的“半台爐在線燒焦”的操作
。針對半台裂解爐在線燒焦時A
、B兩爐膛熱負荷差異達到3750千克/時影響運行穩定
,運行爐膛橫跨溫度過低影響裂解深度
,氧含量控製難度大等技術難題進行攻關
,同時為減少燒焦的燃料消耗對操作方案進行優化
,通過控製LPG退料速度
、橫跨段溫度
、燃料氣量
、排煙溫度
、風門開度等手段成功實現“半台爐在線燒焦” |